湖南某機場管道維護的客戶來電反映自爬式液壓切管機XJ-QG-1設備在切割不銹鋼燃料輸送管道時,出現抖動并伴隨著自爬式液壓切管機左右蛇行情況,造成管道切割時毛刺和坡口不均勻現象。經過與客戶的視頻與照片溝通過程中發現這種情況確實存在,但無法判定設備自身磨損和使用情況,并由客戶物流至廠家,進行售后維修。
設備運至廠家后,對該自爬式液壓切管機進行了拆解分析,各個零件除正常磨損外,并無損壞。重新組裝完成后,使用泵站帶動工作,并進行進行空載運行,未發現異?,F象。
在隨后的管道切割負載調試階段,隨著切割的深度和坡口的運行發現,自爬式液壓切管機鏈條和鏈輪的振動幅度增磊,尾輪甚至出現跳槽現象,并伴隨著鏈和鏈輪不同程度的磨損。
由于受到尾輪跳動的影響,造成了鏈條進給量左右不平衡,出現了自爬式液壓切管機蛇行運動,并使切管機銑刀片受損,坡口刀打齒。技術部門人員分析后認為這種情況的出現,主要由以下幾個方面構成:
1、認為自爬式液壓切管機的尾輪張力不足。尾輪張緊的提升與鏈條的張緊能力相關,前端右側的緊固螺栓出現變形是造成右側尾輪張緊能力不足的原因。也是由于尾輪鏈輪跳齒的振動,對前端的緊固螺栓裝置也形成了瞬時沖擊,載荷也相應增加,因此造成了連桿變形,緊固螺栓失效,螺桿變形彎曲。
2、自爬式液壓切管機和負重頭輪的對齊被認為是一個問題。技術人員在更換了尾輪后重新檢查了機頭輪軸的水平度,達到規范要求0.2mm/m。
3、檢查自爬式液壓切管機的頭、尾輪齒與鏈條的節距偏差。XJ-QG-1自爬式液壓切管機的尾輪鏈輪齒數為16顆,被測鏈輪齒分度圓直徑和根據分度圓直徑的計算公式d=p/sin(180/z),尾輪鏈輪齒的節距p也標準。鏈輪的標準理論尺寸測量正常,誤差僅為0.15mm。因此,再次測量了鏈節距。在600 mm長度范圍內測量數據,每片測量10個點。測量了左右鏈的節距數據均為正常,但磨損情況較為嚴重。
4、再次使用客戶發來的視頻資料發現,自爬式液壓切管機在切割燃料輸送管道時,要經過砂石填充的安全措施,造成了砂石和切屑材料積累和油料混合,使切管機右側鏈條和鏈輪粘滿,又由于特別是在切割底部管道時,切屑粘連情況更為嚴重。而左側鏈條和鏈輪幾乎沒有影響。從而導致右側的鏈輪由于這些切屑的影響,造成右側的輪距增大。這些材料顆粒很小,沉積在鏈條與鏈輪的材料非常致密,沉積越多,爬行的阻力也就越大,這可能是造成尾輪鏈輪跳齒的一個重要原因。而在工廠內也進行了這種切屑堆積的實驗,仿真實驗也證實了這一判斷。
因此,技術部門對鏈條和鏈輪進行了更換,并依據客戶的使用情況進行了合理建議,并提出了這種工況下進行鏈輪和鏈條的保養,從而保證客戶的使用。
自爬式液壓切管機鏈輪